優(yōu)化設備功能“四步法”提升吊裝水平
河鋼邯鋼邯寶冷軋廠成品庫區(qū)一臺天車內,滴地一聲響起,“對正鞍座中心”紅色指示燈快速亮了起來,司機隨即將吊運的鋼卷穩(wěn)穩(wěn)地放置在了鞍座上。此時,正在地面上掐秒表計時的該廠運轉車間90后技術員王金峰高興地說:“吊運時間比之前縮短了將近一半,我負責的‘優(yōu)化起重設備功能’課題實現(xiàn)了預期目標?!?/p>
起重設備主要負責吊運邯寶冷軋廠的成品、半成品鋼卷。工作中,偶爾出現(xiàn)鋼卷吊運起落偏移現(xiàn)象,導致鋼卷表面質量缺陷,甚至影響合同交付。為此,該廠將“優(yōu)化起重設備功能”作為一項重點課題,交運轉車間技術骨干王金峰牽頭推進。
“優(yōu)化起重設備功能,提升吊運操控穩(wěn)定性是關鍵。這是一項系統(tǒng)工程。”在細致分析設備狀況后,王金峰說。為此,王金峰查閱大量資料,并借鑒先進企業(yè)做法,制定了適合自身特點的“四步法”。
首先,王金峰發(fā)現(xiàn),起重設備中,主令控制器是最容易損壞的部件。他增加控制器與操縱臺平面接觸面積,將凸輪整體式結構改進為獨立分體式結構等措施,延長了主令控制器壽命。其次,王金峰聯(lián)合設備維護人員,設計了一條輔助天車司機確定鞍座位置的裝置,避免了鋼卷碰傷。再次,王金峰實施了主令控制器、彈簧電纜、集電器模塊化改造,提升了起重設備運行效率。最后,王金峰發(fā)揮自己自動化控制方面特長,將無線傳輸技術應用在了起重設備上,實現(xiàn)了天車各項操作數(shù)據(jù)的快速傳輸,大幅減少了誤操作。
“通過這‘四步法’,起重設備吊運精確性、穩(wěn)定性大幅提高,每小時作業(yè)次數(shù)提升了近50%,鋼卷碰傷問題基本得到解決。同時,該設備點檢人力成本還降低了60%?!蓖踅鸱甯吲d地說。
精控關鍵參數(shù)鍍鋅O5板國內領先
“把爐鼻子高度再降低1mm,保證表面質量合格?!?月9日上午,河鋼邯鋼邯寶冷軋廠鍍鋅線正在為長城汽車生產(chǎn)鍍鋅O5板。鍍鋅車間主任祁國強全程跟蹤生產(chǎn),指導崗位人員加強關鍵參數(shù)管控。當天上午,500噸鍍鋅O5板SCG180Y-CC順利下線,質量完全滿足客戶需求。
鍍鋅O5級板是邯寶冷軋廠的高創(chuàng)效產(chǎn)品。今年,該廠與國內先進企業(yè)對標中了解到,先進企業(yè)鍍鋅O5板合格率穩(wěn)定在89%以上?!斑@比我們產(chǎn)線鍍鋅O5板合格率要高出2%—3%。合格率越高意味著產(chǎn)品品質越好,創(chuàng)效水平越高?!眳⒓訉说钠顕鴱姲蛋迪露Q心,一定要找到與先進企業(yè)的差距,通過技術攻關提升鍍鋅O5板合格率,加快建立產(chǎn)品質量優(yōu)勢。
帶著這個問題,祁國強深入對標企業(yè)產(chǎn)線進行實際考察,與對方技術人員加強技術交流對接,發(fā)現(xiàn)他們對爐鼻子鋅灰控制、鋅鍋液位高度等關鍵參數(shù)控制的非常理想。帶著豐富的對標資料,祁國強馬不停蹄地趕回廠里組織技術攻關。
“鋅鍋各項參數(shù)是影響鍍鋅O5板合格率的關鍵點之一,然而我們卻一直控制不好?!睘榇耍搹S提升鍍鋅O5板合格率技術攻關隊把鋅鍋液位控制,作為第一項攻關課題,并由技術主管孫炬牽頭成立了攻關小組。孫炬和小組成員連續(xù)半個月盯守在產(chǎn)線,全程跟蹤鍍鋅O5板生產(chǎn),詳細記錄各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)對質量的影響,細化制定了攻關改進措施。
他們通過調整加鋅錠電葫蘆的自動加鋅錠添加節(jié)奏,改進優(yōu)化鋅鍋液位計測量方式和位置,制作液位測量點液位井裝置,優(yōu)化鋅鍋扒渣撈渣方式和頻次等措施,將鋅鍋液位穩(wěn)定控制在-60±2mm范圍內,提升了鋅鍋液位和鋅液溫度穩(wěn)定性,減少了爐鼻子鋅灰、渣點等表面質量缺陷。
此外,邯寶冷軋廠提升鍍鋅O5板合格率技術攻關隊還對退火爐爐壓、爐內氫氣含量、鋅層正差率等7項關鍵參數(shù)控制進行了專題攻關,均取得了良好效果。經(jīng)過系統(tǒng)技術攻關,3月份以來,該廠鍍鋅O5級板合格率超過90%,較對標前提升了5%,達到了國內先進水平。


